生產(chǎn)中,他緊盯重點工作,堅持以管理創(chuàng)新為工作提升的有力抓手,持續(xù)做細做實設備基礎管理工作;技術上,他大膽創(chuàng)新,敢打敢拼,帶頭實施多項技術改造,推動降本增效工作向縱深發(fā)展;環(huán)保中,他不斷鉆研,樂于提升,主推的“點面結合”法,提升了區(qū)域環(huán)保質量……他就是龍鋼公司2021年度“設備管理突出貢獻獎”獲得者吳敏剛。
管理創(chuàng)新,實現(xiàn)設備管理“零”失誤
“設備管理沒有竅門,關鍵在抓好設備基礎管理工作。”這是吳敏剛常常掛在嘴邊的一句話。
27年來,他始終秉承“安全順行就是最大的降本增效”的精益生產(chǎn)理念,堅持把設備管理“零”失誤作為自己的工作指南。2021年,為進一步做好基礎管理工作,他創(chuàng)新提煉總結設備管理抓細節(jié)、抓薄弱環(huán)節(jié)、抓規(guī)范、抓落實的“四抓工作法”,并結合生產(chǎn)實際,狠抓設備潤滑、點巡檢等工作,設備明細同步更新,抓細各類設備管理規(guī)范化,抓牢設備點檢信息異常排查等多項工作。為保證各項措施落地生效,他充分發(fā)揮師帶徒“傳幫帶”作用,定期組織召開設備例會,學習各項管理制度,探討解決問題的最佳方案,積極為同事講述新技術、新工藝、新材料的應用成果,帶動全員設備管理水平不斷提高。
2021年,他負責的區(qū)域實現(xiàn)了設備安全“零事故”、設備運行“零缺陷”、高爐生產(chǎn)“零影響”等年度設備管理目標。
技術創(chuàng)新,多措并舉推進降本增效
降本增效是提升企業(yè)內(nèi)在競爭力的一項重要舉措。作為一名設備管理人員,吳敏剛深知成本對于企業(yè)高質量發(fā)展的重要性。
他注重依托科技創(chuàng)新,積極參與崗位創(chuàng)新、“我為降本增效獻一計、出一策、干一事”、小技小改等活動,不斷推動生產(chǎn)工藝優(yōu)化、指標改善,努力提升生產(chǎn)運行質量,先后完成了原料區(qū)域4-6#卸料車和皮帶機的頻繁脫軌掉道、車輪組損壞、可逆皮帶機機架變形、振動電機加設調頻裝置等多項技術改造,加快設備管理智能化、數(shù)字化、網(wǎng)絡化、集成化、模塊化轉型,不斷開拓新的創(chuàng)效項目和方法,均取得了良好成效。其中針對原料二區(qū)以往KJ1#、2#皮帶機設計缺陷,造成的輸送量不能滿足高爐生產(chǎn)需求等現(xiàn)狀,他和專業(yè)技術人員多次實地研究,最終決定對兩條皮帶機實施加裝逆止器改造,不僅消除了皮帶運行安全隱患,而且進一步保障了原料系統(tǒng)高效供料,直接為企業(yè)創(chuàng)效40萬元。
工藝創(chuàng)新,點面結合提升環(huán)保質量
近年來,環(huán)保形勢嚴峻,高架礦焦槽除塵效果不佳,容易發(fā)生供料過程揚塵現(xiàn)象。為了破解難題,吳敏剛堅持白天深入現(xiàn)場實地勘察,與專業(yè)除塵設計人員溝通,晚上結合存在問題制定整改方案。同時結合行業(yè)新工藝、新設備、新技術,他積極對標同行業(yè)環(huán)保標桿鋼企,堅持從每個排放源頭抓起,以點面相結合的方式創(chuàng)新開展環(huán)境提升工作。在點的控制上,他針對高爐礦焦槽揚塵治理提出了側吸式除塵管安裝的可行性方案,先后對高爐礦焦槽40個除塵源點組織實施了改造,達到了預期效果;在面的控制上,對3#返礦帶實施了全密封,在密封罩處開設觀察孔,既杜絕了運輸時產(chǎn)生的揚塵,又方便員工隨時通過觀察孔了解返礦粒度,進一步改善了員工工作環(huán)境,受到了大家的一致好評。
這就是吳敏剛,他在自己的工作崗位上努力奔跑、勇敢追夢,一步一個腳印,用實際行動為企業(yè)高質量發(fā)展貢獻著自己的智慧和力量。
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