12月份,煉鐵廠干部職工緊扣“提質(zhì)增效、升級轉(zhuǎn)型、綠色智能”三大主題,牢固樹立長期過“緊日子”思想,在算中干、在干中算,用一項項小技小改積極投身降本增效工作,有效破解了生產(chǎn)難題,助推企業(yè)降本增效工作深入開展。
開發(fā)數(shù)據(jù)報表 提供技術(shù)支撐
該單位礦焦槽稱量斗作業(yè)數(shù)據(jù)是保證高爐精準(zhǔn)配料的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。由于早期設(shè)計缺陷,運行中該數(shù)據(jù)只能實時顯示,操作人員無法查詢以往歷史數(shù)據(jù),不能滿足當(dāng)前生產(chǎn)需求。
為解決這一問題,該單位電氣技術(shù)人員結(jié)合實際生產(chǎn),決定將現(xiàn)有操作畫面與在線軟件進(jìn)行無縫連接改造,通過巧借VS應(yīng)用軟件開發(fā)工具,采用C#編程語言設(shè)計出直觀的數(shù)據(jù)報表,并配套按條件將數(shù)據(jù)存儲到關(guān)系數(shù)據(jù)庫中,一舉實現(xiàn)了操作人員分類、分時間數(shù)據(jù)查詢。改造后,不僅為高爐配料提供了精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)支持,而且此技術(shù)還可在其余高爐推廣使用,進(jìn)一步推動了“高效冶煉”。
安裝渦輪渦桿 降低備件成本
以往,該單位5#高爐重力除塵器遮斷閥采用主令開關(guān)進(jìn)行操作控制,但因主令開關(guān)控制精度較低且存在信號誤差,輕則造成崗位人員操作失準(zhǔn),重則導(dǎo)致設(shè)備故障損壞。
為進(jìn)一步提高設(shè)備穩(wěn)定性、降低生產(chǎn)成本,該單位電氣技術(shù)人員通過在閥門減速機外端加裝渦輪渦桿限位裝置,并通過軟管連接控制遮斷閥操作等措施,大幅提高了主令開關(guān)控制精度。改造后,既保障了設(shè)備安全高效順行,延長了設(shè)備使用壽命,且渦輪渦桿備件成本較低,便于維修,進(jìn)一步降低了維修費用。
敷設(shè)光纖通訊 節(jié)約生產(chǎn)成本
該單位450㎡燒結(jié)機原料運輸3#帶小車定位控制通訊電纜為紫色電纜,因線路距離較長,抗干擾能力低,容易出現(xiàn)信號錯誤、通訊不暢等故障,不利于小車精準(zhǔn)定位,存在安全隱患。
在發(fā)現(xiàn)上述問題后,該單位電氣技術(shù)人員經(jīng)過多次現(xiàn)場實際考察后,決定改用光纖進(jìn)行通訊,通過詳細(xì)制定改造方案、規(guī)劃線路圖、敷設(shè)光纜及信號接收調(diào)試等措施,有效提高了通訊信號穩(wěn)定性。改造后,小車通訊質(zhì)量明顯提升,保障了設(shè)備安全運行,大大提高了工作效率,預(yù)計年可節(jié)約成本4萬余元。
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