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這樣降本,我看行!

2024-01-08 00:00    來源:煉鋼廠    作者:牛賁

        轉爐連鑄濁環(huán)冷卻塔修復重建,節(jié)省外委費用80萬元;新區(qū)鋼包臥式烘烤裝置改造,節(jié)省外購費用9.66萬元;自制天車彈性掃軌器,節(jié)省備件費用2萬元……面對復雜的市場環(huán)境,龍鋼公司一線職工扎根一線,人人爭當降本“先鋒”,在自主維修、小技小改、創(chuàng)新創(chuàng)造中集思廣益,全力打好降本“主動仗”。

“肥水不流外人田,能自干不外包。”

        “我們?nèi)粘S泻芏嗑S修非常規(guī)作業(yè)都是由外協(xié)單位承擔的,下來是一筆很大的費用。作為技術人員,我們要敢于挑戰(zhàn)從未接手的設備維修項目,真正做到‘肥水不流外人田’——能自干不外包,能自修不外委。”煉鋼廠動力維修責任技師王野山說道。

        煉鋼轉爐濁環(huán)中間池沉淀積渣在回收利用中因含水量較大,利用過程中還需添加輔料來降低水分,增加了生產(chǎn)成本。為解決這一問題,技術人員通過現(xiàn)場反復觀察,并查閱資料,決定在中間池新增一套粗顆粒螺旋提升機。本著節(jié)約外委費用的目的,王野山主動申請自主承擔提升機設備安裝工作。從項目總策劃開始,他緊盯技術方案、制作安裝、實施工作、總體進程,全面把控,并抽調(diào)維修精兵強將,冒著嚴寒,盯時間、趕進度,從材料準備到安裝投運共15天,終于啃下這塊“硬骨頭”。項目實施后,老區(qū)污泥水分含量降至15.9%,煉鋼轉爐濁環(huán)水系統(tǒng)凈化速率及水質(zhì)指標不斷提升,粗顆;厥蛰^之前每天增加18噸,顯著提升了污泥球品位。

        同時,他還參與完成轉爐濁環(huán)、連鑄濁環(huán)等4個冷卻塔的修復重建工作,創(chuàng)效80余萬元;將新區(qū)鋼包烘烤區(qū)2#立式烘烤裝置改造為臥式烘烤,節(jié)省外購費用9.66萬元;對新區(qū)廢鋼斗“瘦身”改造,節(jié)約外委費用4.5萬元;制作轉爐擋渣墻,節(jié)約外委費用10萬元等。

“設備‘零影響’就是最大的降本增效。”

        “作為設備維修人員,嚴格按照設備維護12字方針,抓好備件維修與在線搶修,保證設備長周期穩(wěn)定運行。”煉鋼廠連二作業(yè)區(qū)維修專業(yè)技師馬根生說道。

        2005年進廠,在焊工崗位一干就是19年,馬根生始終按照設備“全計劃維修、無故障運行”理念,持續(xù)跟蹤標準化維修,讓維修由精益化向精細化維修轉變,促進維修和生產(chǎn)有機融合。有一次,在設備點檢過程中,他發(fā)現(xiàn)5#連鑄機擋板氣缸擋頭不動作。憑借豐富的維修經(jīng)驗,他從設備聲中判斷出擋板進氣管存在漏氣現(xiàn)象,考慮到不及時處理可能會造成通鋼困難、斷流,影響正常生產(chǎn)。為防止隱患進一步擴大,他帶領維修人員迅速進行在線修復,爭分奪秒更換氣管,更換后擋板氣缸擋頭運行正常。結束后,他長舒了一口氣對工友說道:“設備‘零影響’就是最大的降本增效,一旦發(fā)生影響生產(chǎn)的設備事故,造成生產(chǎn)中斷,對于我們而言,增加了勞動強度,同時也影響整個工序進度和成本。”

        近年來,他帶領維修班完成大小檢修、結構件制作、技術改造等項目43項,創(chuàng)效135萬元。先后參與煉鐵廠、軋鋼廠檢修10余次,參與煉鋼廠6#機圓坯改建項目、5#、6#轉爐大修等項目25項。他用自身精湛的技藝,一次又一次化解了生產(chǎn)過程中存在的風險,全力保障設備“全計劃維修、無故障運行”。

“省下的就是賺來的。”

        “我們應該始終秉承‘節(jié)約就是創(chuàng)效’‘省下的就是賺來的’的理念,一塊廢舊鋼板、一個廢舊螺帽、一臺廢舊設備,都能通過維修人員的‘巧手’加工打磨維修再次利用。我相信,一個小的改造、一次破解難題的創(chuàng)新,都可以為公司降本增效做出貢獻。”煉鋼廠天車作業(yè)區(qū)維修大班長王曉龍說道。

        修舊利廢是維修工日常降本的一大法寶。隨著生產(chǎn)節(jié)奏加快,煉鋼廢鋼跨天車運行頻次增加,有一次天車在作業(yè)過程中頻繁的震動使車輪外部的掃軌器與軌道擋頭碰撞造成損壞,這時就需要對掃軌器和軌道進行維修,嚴重情況下甚至需要更換掃軌器。王曉龍的第一想法是到庫房準備拿個新的掃軌器更換上。他在庫房角落看到一卷廢舊的輸送帶,靈機一動,想到了用輸送帶制作一個彈性掃軌器。因為輸送帶具有彈力,在碰撞到擋頭時能夠起到緩沖作用。于是他立即開始行動,當天下午就安裝到天車上進行了試運行,效果非常好,此舉可為公司每年節(jié)約備件費用2萬余元。

        改變內(nèi)因,深入挖潛,方能撬動增效杠桿。作為一名鉗工班長,他把每一個工件當作藝術品去精雕細琢,把每一次檢修當成是一場大考認真對待,先后攻克了天車減速機漏油、大車行走機構振動大、傳動機構聯(lián)軸器竄位等20余個“卡脖子”項目,創(chuàng)效40余萬元。

        “千斤重擔人人挑”,他們雖然只是一線普通職工,卻能立足崗位,充分發(fā)揮聰明才智,用自己的智慧和巧手,一點一滴助力企業(yè)降本增效,深耕細作、匠心堅守,他們敢想、敢試、敢闖、敢干,為公司打贏生存硬仗積極貢獻力量。

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