元月份,煉鐵廠電氣作業(yè)區(qū)全員立足崗位,兩眼向內(nèi)、上下齊心、自我加壓,堅(jiān)持從技術(shù)改造、崗位創(chuàng)新入手,攻堅(jiān)克難,推進(jìn)降本增效工作不斷深入。
預(yù)警限位改造 保安全
改造前,該單位機(jī)車?yán)\(yùn)鐵水罐到4#爐底兌罐時(shí)需先將加蓋裝置打開,再進(jìn)入爐底進(jìn)行兌罐。日常作業(yè)過程中,若發(fā)生人員誤操作,造成機(jī)車進(jìn)入爐底時(shí),加蓋裝置未打開,則會(huì)引起鐵水兌罐外溢,影響生產(chǎn)。
為確保安全生產(chǎn),該單位電氣技術(shù)人員決定對機(jī)車進(jìn)行控制改造,通過在兌罐口50米處安裝光電感應(yīng)限位開關(guān),同時(shí)重新敷設(shè)線路,在兌罐口安裝旋轉(zhuǎn)式聲光警報(bào)器。改造后,若兌罐作業(yè)操作人員未及時(shí)打開加蓋裝置,便會(huì)觸碰預(yù)警限位,報(bào)警器接收到信號后第一時(shí)間進(jìn)行報(bào)警,提醒調(diào)車員及時(shí)開蓋,避免誤操作造成設(shè)備事故,預(yù)計(jì)年可節(jié)約維修費(fèi)用9萬余元。
自動(dòng)控制改造 促順行
該單位265㎡燒結(jié)機(jī)混2#皮帶空氣炮因早期設(shè)計(jì)原因,現(xiàn)場無法自動(dòng)控制。實(shí)際生產(chǎn)中,若混2#皮帶長時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn),容易導(dǎo)致下料口積料,造成下料堵塞不暢,制約正常生產(chǎn)。
針對這一問題,該單位電氣維修人員結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,通過在混2#皮帶電腦控制系統(tǒng)上制作自動(dòng)控制程序,并提前設(shè)定好預(yù)計(jì)時(shí)間。改造后,當(dāng)?shù)竭_(dá)時(shí)間預(yù)警后,空氣炮自動(dòng)開啟運(yùn)行,疏通堵料,防止堵塞,確保了系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí)避免了大塊料堵塞料口引起的生產(chǎn)中斷事故,且可推廣應(yīng)用至其他燒結(jié)機(jī)空氣炮自動(dòng)控制,預(yù)計(jì)年可降低維修費(fèi)用5.72萬元。
保護(hù)系統(tǒng)改造 降成本
據(jù)了解,該單位原一2系統(tǒng)取3#皮帶為單系統(tǒng)供料,是450㎡燒結(jié)機(jī)供料的關(guān)鍵設(shè)備。自運(yùn)行以來,因取3#皮帶電機(jī)保護(hù)器無實(shí)時(shí)電流監(jiān)控曲線,容易導(dǎo)致電機(jī)失去保護(hù)后燒損,直接影響系統(tǒng)正常供料。
為解決上述問題,該單位技術(shù)人員通過將原老式保護(hù)器改造為電流傳感器保護(hù)器,并在主控電腦畫面上加裝取3#皮帶電機(jī)電流顯示及曲線圖等措施,實(shí)現(xiàn)了可隨時(shí)查看取3#皮帶電機(jī)瞬時(shí)電流及運(yùn)行趨勢,預(yù)防了設(shè)備事故發(fā)生。改造后,大幅減少了設(shè)備維修頻次,且保障了取料系統(tǒng)的安全運(yùn)行和450㎡燒結(jié)機(jī)正常供料,預(yù)計(jì)年可降低備件消耗3.3萬元。
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