檢修56小時(shí),創(chuàng)效近百萬元。近期,能源管控中心成功實(shí)施煤氣柜互聯(lián)互通技術(shù)改造,在公司十萬立方米煤氣柜檢修期間,由八萬立方米煤氣柜回收煉鋼新區(qū)轉(zhuǎn)爐煤氣,不僅消除了設(shè)備隱患,而且降低了檢修期間煤氣放散率,實(shí)現(xiàn)了檢修安全和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。
謀劃在先,把創(chuàng)效意識刻在骨子里
“只有想不到,沒有做不到。降本增效工作不僅要在生產(chǎn)經(jīng)營過程中常抓不懈,而且要在檢修過程中出奇制勝。”在十萬立方米煤氣柜檢修開始前,該單位負(fù)責(zé)人給大家列出了“考題”。
“檢修過程中設(shè)備都停運(yùn)了,怎么創(chuàng)效?”“我們要摒棄囚徒思維,用系統(tǒng)的觀點(diǎn)挖掘降本潛力。”面對新的挑戰(zhàn),該單位氣體保供技術(shù)團(tuán)隊(duì)立即召開“諸葛會(huì)”討論解決方案。
功夫不負(fù)有心人,大家運(yùn)用頭腦風(fēng)暴集思廣益,最終確定了以降低檢修期間煤氣放散率為突破點(diǎn),在十萬立方米煤氣柜檢修期間由八萬立方米煤氣柜回收煉鋼新區(qū)轉(zhuǎn)爐煤氣的創(chuàng)效思路。
“氣柜互聯(lián)互通的關(guān)鍵是要解決柜容、管網(wǎng)壓力、配套設(shè)備的兼容和安全問題,在保證檢修期間各用戶煤氣供應(yīng)的前提下增創(chuàng)能源效益。”該單位氣運(yùn)作業(yè)區(qū)作業(yè)長李剛一語點(diǎn)中要害。
按照“難點(diǎn)”和“痛點(diǎn)”,氣體保供技術(shù)人員堅(jiān)持“以經(jīng)濟(jì)效益為中心,以工藝技術(shù)為統(tǒng)領(lǐng),以設(shè)備穩(wěn)順為基礎(chǔ)”的經(jīng)營方針和“嚴(yán)細(xì)實(shí)效 爭創(chuàng)一流”的工作要求,攻克了一個(gè)個(gè)技術(shù)難關(guān),經(jīng)過前期調(diào)研評估和充分論證,編制完成了以電儀技術(shù)人員為主,生產(chǎn)運(yùn)行、設(shè)備維修人員密切配合的技術(shù)改造方案。
精心實(shí)施,把降本理念落實(shí)在行動(dòng)上
三分部署,七分落實(shí)。為確保前期技術(shù)方案落地見效,以電工技師助理薛佩鑫為代表的電儀技術(shù)團(tuán)隊(duì)主動(dòng)出擊、向難挺進(jìn),經(jīng)過反復(fù)調(diào)試、改造,先后攻克了硬件、軟件等一系列“攔路虎”,最終以最小的技改成本實(shí)現(xiàn)了煤氣柜互聯(lián)互通“一鍵式”全自動(dòng)運(yùn)行。
“如果依據(jù)傳統(tǒng)的辦法,要實(shí)現(xiàn)新的數(shù)據(jù)傳輸,必須敷設(shè)新的通信線路,不僅費(fèi)時(shí)費(fèi)力,而且會(huì)產(chǎn)生一筆不小的備件費(fèi)用。這次我們通過在軟件上想辦法,利用老線路傳輸新數(shù)據(jù),不僅實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)傳輸‘禮尚往來’,而且產(chǎn)生了不菲的經(jīng)濟(jì)效益。”說起此次技術(shù)改造,電工薛飛娓娓道來。
“一開始,我們計(jì)劃增加兩個(gè)繼電器,這樣一來還要增加一個(gè)人在現(xiàn)場操作。最終經(jīng)過技術(shù)攻關(guān),通過在PLC上增加信號、修改程序等方法,不僅實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程操作,而且減少了硬件投入,節(jié)省了人工費(fèi)用。”據(jù)薛佩鑫介紹,這樣的“金點(diǎn)子”是他在回家的通勤車上“靈光閃現(xiàn)”的結(jié)果。
正是憑著這股子癡迷技術(shù)工作的韌勁和永不服輸?shù)你@勁,他們最終將八萬立方米煤氣柜允許回收信號接引至煉鋼新區(qū)十萬立方米煤氣回收三閥組PLC系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了兩座煤氣柜互聯(lián)互通,為降低十萬立方米煤氣柜檢修期間轉(zhuǎn)爐煤氣放散率奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
協(xié)同聯(lián)動(dòng),把團(tuán)隊(duì)效應(yīng)體現(xiàn)在細(xì)節(jié)中
“每個(gè)人都要爭做能源創(chuàng)效的倡導(dǎo)者和踐行者”,這樣的降本增效思想根植于該單位每位職工心中。他們注重發(fā)揮團(tuán)隊(duì)效應(yīng),凝聚降本增效合力,在此次氣柜互聯(lián)互通技術(shù)改造中,煤氣生產(chǎn)運(yùn)行、設(shè)備檢修人員立足崗位實(shí)際,從設(shè)備調(diào)試、隱患排查治理等方面履職盡責(zé)、集智聚力,展現(xiàn)了眾人拾柴火焰高的感人場面。
“氣柜互聯(lián)互通,‘大收小’相對容易,‘小收大’卻要克服重重考驗(yàn)。”據(jù)該單位氣體專業(yè)技師王喆介紹,此次由八萬m³煤氣柜代替十萬立方米煤氣柜回收煤氣,是“小收大”的典型案例。
按照離線、遠(yuǎn)程、聯(lián)動(dòng)三級調(diào)試程序,生產(chǎn)運(yùn)行人員和電儀技術(shù)人員緊密配合,制定了回收起始條件分別為一氧化碳含量20%和30%兩套煤氣回收方案,調(diào)試前仔細(xì)核算了兩種方案的理論煤氣回收量,對排水器、盲板閥等關(guān)鍵設(shè)備存在的隱患進(jìn)行了逐項(xiàng)檢查整治,調(diào)試過程中先進(jìn)行單爐冶煉回收測試,再進(jìn)行雙爐冶煉回收測試,根據(jù)測試結(jié)果并結(jié)合管網(wǎng)壓力、加壓機(jī)送出量等參數(shù)綜合分析,最終確定了回收起始條件為一氧化碳含量20%,八萬立方米煤氣柜柜容保持在4萬m³,加壓機(jī)運(yùn)行頻率41HZ的最佳經(jīng)濟(jì)運(yùn)行模式。
“今年十萬立方米煤氣柜計(jì)劃大修時(shí)間60天,氣柜互聯(lián)互通后,在檢修期間每天可回收煉鋼新區(qū)轉(zhuǎn)爐煤氣約194萬m³,根據(jù)此次檢修不到3天的創(chuàng)效成果以及相關(guān)工序生產(chǎn)情況綜合推算,氣柜大修期間可創(chuàng)效近千萬元。”展望此次技術(shù)改造的創(chuàng)效前景,李剛很有信心。
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