進入10月份,煉鐵廠緊緊圍繞“穩(wěn)增長、防風(fēng)險、保穩(wěn)定”工作主線,兩眼向內(nèi)、自我加壓,堅持從制約成本降低的重點難點問題入手,大力開展設(shè)備改造、技術(shù)創(chuàng)新等挖潛增效活動,全力沖刺四季度生產(chǎn)經(jīng)營目標任務(wù)。
點式除塵改造 節(jié)能耗
改造前,該單位400㎡燒結(jié)機配料倉頂設(shè)置6臺除塵風(fēng)機,并分別對應(yīng)6個配料倉,實行現(xiàn)場控制方式。以往生產(chǎn)中,2個配料倉處于備用狀態(tài),其余配料倉使用倉位由生產(chǎn)實際變化來確定,崗位人員無法實時掌握倉位變化,需要6臺風(fēng)機全部開啟運行,造成較大能源消耗。
針對這一情況,該單位電氣維修人員決定降低設(shè)備空載運行時間,通過實施除塵風(fēng)機自動控制改造,將風(fēng)機控制運行方式變更為自動式,并添加控制系統(tǒng)信號和運行反饋信號,將信號傳輸至PLC系統(tǒng),實現(xiàn)了料倉運行信號與風(fēng)機控制系統(tǒng)自動連鎖。改造后,當(dāng)料倉開啟時風(fēng)機連鎖啟動,停倉時實現(xiàn)連鎖停機,消除了風(fēng)機空載運行問題,預(yù)計年可節(jié)約電能35萬千瓦時。
保護系統(tǒng)改造 降成本
據(jù)了解,該單位原料一區(qū)2系統(tǒng)取2#皮帶為單系統(tǒng)供料運行,是450㎡燒結(jié)機生產(chǎn)供料的關(guān)鍵設(shè)備。但在實際運行中,因取2#皮帶熱繼電器對電機的保護不靈敏,且無電流監(jiān)控曲線,容易導(dǎo)致系統(tǒng)頻繁發(fā)生故障,不利于生產(chǎn)系統(tǒng)正常供料。
為解決以上問題,該單位電氣技術(shù)人員通過將原老式熱繼電器改造為電流傳感保護器,并在主控室操作畫面上增添控制程序和實時電流監(jiān)控曲線等措施,有效預(yù)防了系統(tǒng)非正常停機現(xiàn)象。改造后,不僅主控人員可實時查看電機瞬時電流,調(diào)取以往時間點電流,而且大幅降低了設(shè)備故障頻次,減輕了維修人員勞動強度,預(yù)計年可節(jié)約維修費用3萬余元。
遠程控制改造 提效率
該單位265㎡燒結(jié)機鋪2#皮帶作用為燒結(jié)機輸送鋪底料,在生產(chǎn)過程中,需開啟機尾電動閥門,方可輸送鋪底料,若料倉滿時,閥門關(guān)閉停止輸料。但在實際運行中,操作人員若關(guān)停閥門不及時,容易出現(xiàn)料倉溢料、撒料現(xiàn)象,導(dǎo)致皮帶壓料停機,影響高效生產(chǎn)。
針對以上故障,該單位電氣技術(shù)人員經(jīng)過現(xiàn)場勘查討論,決定對鋪2#皮帶電動閥門進行遠程控制改造,通過敷設(shè)信號電纜,制作遠程控制程序,在主控室添加監(jiān)測畫面等措施,一舉實現(xiàn)了主控室的遠程操作。改造后,主控人員可根據(jù)現(xiàn)場料倉情況及時操作電動閥門,避免了料倉溢料引起的皮帶停機現(xiàn)象,大幅提高了生產(chǎn)效率,預(yù)計年可創(chuàng)效5.72萬元。
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