12月份,軋鋼廠板帶作業(yè)區(qū)號召全體干部職工把“創(chuàng)新改造”和“修舊利廢”貫穿于安全生產、系統檢修等工作中,集智破瓶頸,夯實設備基礎,助力企業(yè)提質增效。
出爐輥道冷卻水管改造簡化操作提質量
改造前,加熱爐出爐輥道冷卻水管靠近出爐側,溫度較高,當冷卻水管出現偏移,導致出爐輥道冷卻不到位,加快輥道磨損,加之冷卻水直接澆在鋼坯底部,造成鋼坯上下溫差較大,影響成品質量。為解決這一難題,經技術人員研究討論,決定將出爐輥道冷卻水管加長至3米,使管道末端位于出爐輥道電機之后。改造后,可大幅提高出爐輥道使用壽命,避免因鋼坯上下溫差較大造成的產品質量問題,同時降低人員勞動強度,年綜合創(chuàng)效3萬元。
加熱爐汽包蒸汽并網管道改造節(jié)約能源
加熱爐汽包蒸汽并網經常會出現放散現象,造成能源浪費。經技術人員現場調研,發(fā)現加熱爐汽包蒸汽并網的管道管徑偏小,蒸汽流入主管路不順暢,造成汽包壓力大于放散壓力,從而導致蒸汽放散。針對此問題,經技術人員研究討論,決定在放散管重新安裝一路管徑較大的管道連接主管路,同時增加電動控制閥和逆止閥,達到增加蒸汽并入管道的流量,避免汽包憋壓造成放散。改造后,有效避免了汽包蒸汽放散,提高了能源利用率,月創(chuàng)效2.5萬元。
輥道輥軸承位修復再利用降成本
軋線輥道輥由于長期在線運行,軸承因缺油、潤滑不到位,軸承容易損壞,進而導致軸承位磨損后尺寸變小,安裝更換新軸承時,因尺寸不合理會加快軸承損壞周期。為解決這一問題,經技術人員現場分析,制定改造方案,對磨損的軸承位進行補焊后,利用車床重新加工,確保軸承位尺寸達到安裝要求。改造后,經上線使用效果良好,月可節(jié)約備件費用1.5萬元。
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