十月份,煉鋼廠動力作業(yè)區(qū)緊扣“提質增效、升級轉型、綠色智能”三大主題,以小技小改、崗位創(chuàng)新為降本增效發(fā)力點,全體干部職工集思廣益、攻堅克難,從點滴做起,從細節(jié)入手,開展修舊利廢、小技小改等創(chuàng)新創(chuàng)效項目,匯集降本增效“金點子”。
降低人工有妙招
煉鋼廠動力作業(yè)區(qū)二次除塵風機因放灰時間長,灰倉經常發(fā)生堵塞現象。當灰倉堵塞時,班組人員便需用大錘敲擊灰倉鋼板,振動疏堵,既費時又費力。針對這一問題,該作業(yè)區(qū)組織專人多次到現場查看,在每個灰倉中部安裝小型電動振動器。這樣每次放灰時,只需按動開關啟動電動振動器,便可以將灰倉內的積灰敲下來。通過這一妙招的實施,有效降低了人員勞動強度,縮短了放灰時間,提高了工作效率,年可創(chuàng)效2萬余元。
減少浪費有實招
減少浪費就是降低成本。該作業(yè)區(qū)在設備點檢過程中發(fā)現有水泵漏水,存在水資源浪費現象,立即開展水泵“跑冒滴漏”專項治理活動,組織各級管理人員地毯式摸排,全區(qū)域檢查,對二冷泵、上塔泵、設備泵、結晶器泵等水泵密封狀況進行仔細排查,并對漏水情況分類處理、掛牌督辦。對水泵輕微滴水的立即更換盤根進行堵漏,對漏水情況較為嚴重的,組織維修人員將水泵密封形式由盤根密封改造為機械密封,解決了漏水現象,節(jié)約了水資源且使現場環(huán)境得到改善,年可節(jié)約水資源成本近3萬元。
創(chuàng)新方法有高招
新老區(qū)二次除塵器內布袋在生產運行一段時間后有磨損或縫合處開裂現象,因除塵器內布袋不易發(fā)現破損點,大多根據經驗進行更換,造成備件消耗較大。針對這一問題,動力作業(yè)區(qū)組織技術人員多次深入除塵器現場摸排調查,決定使用熒光粉進行檢漏。利用轉爐檢修時間,打開除塵器進口風管混風閥,將熒光粉緩緩倒入管道內,利用熒光燈進行探射檢查,若發(fā)現某個部位發(fā)亮可確認該漏點具體位置,改造后,節(jié)約了布袋檢漏時間,降低了人員勞動強度,年可節(jié)約布袋材料費用24萬元。
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