三季度以來(lái),能源檢計(jì)量中心干部職工牢固樹(shù)立長(zhǎng)期過(guò)“緊日子”的思想,深挖內(nèi)部潛力,抓細(xì)抓小、集思廣益,用技術(shù)創(chuàng)新、小改小革等“金點(diǎn)子”持續(xù)推動(dòng)生產(chǎn)成本降低,助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
導(dǎo)線巧連接,消除故障延壽命
針對(duì)公司計(jì)量無(wú)人值守設(shè)備的自助終端機(jī)觸摸屏操作不靈敏的現(xiàn)象,該單位組織技術(shù)人員進(jìn)行攻關(guān),通過(guò)檢查內(nèi)部電路板及網(wǎng)絡(luò)查詢(xún)資料,發(fā)現(xiàn)是由于電路板元件端子虛焊及控制盒外殼帶靜電所致。技術(shù)人員對(duì)各部件端子進(jìn)行重新焊接,同時(shí)用一根導(dǎo)線將控制盒外殼直接接地,徹底消除了故障,提升了衡器運(yùn)行的穩(wěn)定性,延長(zhǎng)了自助終端機(jī)觸摸屏的使用壽命,年可節(jié)約備件費(fèi)用1萬(wàn)余元。
廢舊設(shè)備里“掘金”,節(jié)支降耗增效益
為發(fā)揮測(cè)量設(shè)備最大效能,該單位能源計(jì)量組維修人員對(duì)各單位報(bào)廢禁用的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行整理,將相同型號(hào)的變送器、積算儀回收解體,查閱大量技術(shù)資料后,將其中性能良好的電路板、顯示面板、接線端子、電源模塊、觸摸按鈕、保險(xiǎn)部件等進(jìn)行焊接、組裝,“重造”變送器6臺(tái)、流量積算儀7臺(tái)。經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)測(cè)試、計(jì)量校驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量數(shù)據(jù)比對(duì)后,修復(fù)的測(cè)量設(shè)備誤差等級(jí)全部滿(mǎn)足計(jì)量要求及現(xiàn)場(chǎng)使用條件,創(chuàng)效2萬(wàn)余元。
自制標(biāo)氣罩,打通降本新思路
近期,外協(xié)單位送來(lái)7臺(tái)一氧化碳檢測(cè)報(bào)警器,且無(wú)法提供校檢用的標(biāo)氣罩。為不影響校驗(yàn)工作,該單位校驗(yàn)員經(jīng)過(guò)討論后,對(duì)該型號(hào)報(bào)警器的傳感器尺寸進(jìn)行測(cè)量,并利用檢定室內(nèi)廢舊軟橡膠制作了相應(yīng)的標(biāo)氣罩。同時(shí)為確保校檢過(guò)程的密閉性還對(duì)接口進(jìn)行了密封,順利完成了7臺(tái)報(bào)警器校檢,解決了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的燃眉之急,同時(shí)節(jié)約了外檢費(fèi)用。
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