進入7月份,軋鋼廠高線作業(yè)區(qū)堅持對標挖潛不放松,積極挖掘生產(chǎn)潛力,釋放生產(chǎn)潛能,促進崗位降本增效工作向縱深開展。
歩距調整優(yōu)化生產(chǎn)節(jié)奏
該作業(yè)區(qū)鼓勵職工從小技小改、崗位創(chuàng)新等方面發(fā)揮主動性。針對加熱爐爐內鋼坯間距偏小造成加熱不充分而頻繁保溫,且人員操作時容易出現(xiàn)出爐雙鋼現(xiàn)象。經(jīng)技術人員溝通,決定對加熱爐plc程序改編,優(yōu)化順控系統(tǒng)參數(shù)改編和運行信號,同時將步進機構平移步距在原基礎上增加1.8厘米,有效提高了加熱爐的加熱能力,減少了保溫及出爐雙鋼造成的誤機時間,為生產(chǎn)順行提供了有力保障。
管道增設壓力表高效且安全
加熱爐軟水箱正常補水途徑為軟水站接到通知后經(jīng)管道補充到軟水箱。在使用過程中,加熱爐崗位工難以迅速準確地判斷補水故障,處理不及時會造成軟水箱缺水從而不得不補生水,對加熱爐水梁危害極大。經(jīng)技術人員研究,決定在加熱爐軟水箱補水入口前的管道上增設一個壓力表,當出現(xiàn)故障補不上軟水時,通過補水壓力表能夠快速判斷是加熱爐軟水箱故障還是軟水站故障,快速排查問題并處理,盡可能保證軟水供應,避免了汽化系統(tǒng)缺水、補生水等對加熱爐汽化系統(tǒng)造成的危害。
改善調節(jié)閥確保精準控制
夏季,加熱爐煤氣調節(jié)閥因工作溫度過高出現(xiàn)失靈現(xiàn)象,導致空燃比及爐內溫度等參數(shù)控制不佳,影響崗位工操作,且更換調節(jié)閥費時又費力。為解決這一問題,經(jīng)技術人員研究,決定對煤氣調節(jié)閥進行冷卻改造,通過在調節(jié)閥的上端蓋中心鉆出小孔,將氮氣由此孔通入煤氣調節(jié)閥內部,從而達到冷卻內部元件的目的。此舉,不僅確保了遠程自動化的精確控制,又延長了調節(jié)閥的使用周期,年可節(jié)約費用2萬余元。
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