二季度以來,軋鋼廠按照“大目標引領”思路,堅持“一切圍著生產經營轉 一切為了經濟效益干”的經營理念,精準發(fā)力,通過精細管理、工藝優(yōu)化、設備升級改造等有力措施,持續(xù)深挖能耗效益,助力節(jié)能增效軋制工作不斷提升。
精細管理,細化指標降成本
該單位緊盯全年降本增效目標任務,通過成本指標分解、定額控制、預警機制、專業(yè)聯(lián)動等措施,層層分解,將降低加工成本、提升成材率、提升增效品規(guī)比例、高效益品規(guī)增量創(chuàng)效等重要指標細化到作業(yè)區(qū)、班組、落實到崗位上,形成指標攻關分層分類一體化支撐保障網,引導干部員工牢固樹立精打細算的思想。在能源成本方面,綜合用好管理、技術、結構節(jié)能三大抓手,從評估考核、優(yōu)化工藝、提升作業(yè)率、改善用能結構等方面統(tǒng)籌規(guī)劃,持續(xù)挖潛能耗效益,將每項成本控制落實在每個崗位、每個環(huán)節(jié)中,形成日清算、周總結、月考核,確保月度降本增效目標全面實現(xiàn)。
工藝優(yōu)化,提高產品質量
該單位將工藝質量管控貫穿降本增效工作始終,今年2月份對線材模塊軋機進行了改造,改造后,發(fā)現(xiàn)線材持續(xù)性能波動大,影響產品質量。這期間,技術攻關小組通過調整風機開啟數(shù)量、降低軋制速度以及軋件進精軋溫度,促使線材性能有所穩(wěn)定,但仍未發(fā)揮新設備提速穩(wěn)產高產優(yōu)勢。為此,該單位進一步細化規(guī)范加熱溫度控制標準,優(yōu)化各段水箱進水閥開口度,通過泵房增壓,提升濁環(huán)水壓力、流量,同時通過氣膜閥調整軋件進精軋機、模塊軋機、吐絲機溫度均達到工藝控制要求,避免鋼材內部出現(xiàn)異常影響性能提升,在提升產品質量的同時,降低了生產成本。
設備升級,深度挖潛提效益
該單位持續(xù)通過技術改造、崗位創(chuàng)新、修舊利廢等措施深挖內部潛力,進一步釋放鋼后效益,一方面利用棒二、板帶系統(tǒng)檢修時間,完成冷床輸入輥道液壓蓄能改造、精整U型打捆輥道改造、冷床移鋼小車改造、3#飛剪備用系統(tǒng)調試、加熱爐液壓站節(jié)能改造以及板帶蓄熱體更換、爐內清渣等多項節(jié)能改造和設備硬件消缺工作,為后續(xù)降低生產成本提供有力支撐;一方面在棒二安裝5套諧波濾波裝置,實現(xiàn)動態(tài)無功補償和有源濾波同時進行綜合功能,該裝置可減少諧波產生,在提升功率因數(shù)的同時,穩(wěn)定電網電壓,提高供電電網質量,為節(jié)能增效軋制再添新力。
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