近期,煉鐵廠干部職工牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想,立足崗位,集思妙想,通過(guò)實(shí)施多項(xiàng)小技小改,有效破解了制約高效生產(chǎn)的技術(shù)難題,全力助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
妙招一:卸料小車改造 提質(zhì)增效益
該單位燒結(jié)機(jī)環(huán)冷卸料小車主要對(duì)環(huán)冷風(fēng)道內(nèi)積料進(jìn)行拉運(yùn),但因卸料小車裝料容積小,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行容易導(dǎo)致滾輪磨損,致使維修頻次增加,生產(chǎn)成本倍增。
針對(duì)上述問(wèn)題,該單位燒結(jié)技術(shù)人員決定對(duì)卸料小車重新設(shè)計(jì),通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量原小車尺寸,加大小車?yán)\(yùn)量和將小車車輪改為運(yùn)輸型車輪等舉措,有效解決了以上問(wèn)題。改造后,不僅減少了崗位工放料作業(yè)時(shí)間,增加了拉運(yùn)量,而且設(shè)備運(yùn)行故障率得到下降,實(shí)現(xiàn)了卸料小車遙控控制,年可創(chuàng)效9萬(wàn)余元。
妙招二:?jiǎn)屋佫D(zhuǎn)子修復(fù) 創(chuàng)效降成本
以往,該單位燒結(jié)機(jī)更換后的磨損單輥轉(zhuǎn)子齒頭、轉(zhuǎn)子安裝軸承、大齒輪安裝處軸承需借助外委單位對(duì)磨損軸進(jìn)行堆焊維修,造成外委維修費(fèi)用居高不下。
為不斷降低生產(chǎn)成本,該單位決定對(duì)單輥轉(zhuǎn)子進(jìn)行內(nèi)部自行修復(fù),通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量前軸肩和后軸肩精準(zhǔn)尺寸定制量具、碳化處理軸承表面油污、角磨機(jī)打磨粗糙增大材料粘結(jié)面積等后,進(jìn)一步保障了修復(fù)后軸承同心度,年可直接降低外委維修費(fèi)用12萬(wàn)元。
妙招三:給料溜槽改造 創(chuàng)新提效率
板礦給料機(jī)是燒結(jié)過(guò)程中的重要設(shè)備。在實(shí)際生產(chǎn)中,隨著時(shí)間推移,軸銷之間間隙逐漸變大,長(zhǎng)時(shí)間將導(dǎo)致鏈條與鏈輪嚙合中鏈條偏向一邊,致使鏈條刮擦溜槽護(hù)幫。
為解決以上問(wèn)題,該單位設(shè)備技術(shù)人員通過(guò)減小原板礦大溜槽與鏈條平行面下沿等舉措,既有效防止了因鏈條跑偏而產(chǎn)生的鏈條與溜槽護(hù)幫刮擦,避免了對(duì)板礦機(jī)鏈條的損傷,又提高了崗位工工作效率。按照延長(zhǎng)板礦給料機(jī)使用壽命一年計(jì)算,年可降低設(shè)備折舊率20%,節(jié)約成本16萬(wàn)元。
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